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2010年10月20日 星期三

新光保全機器人-花絮

印象中,昨天有人幫我拍了一張很有趣的照片


嘿嘿嘿~ 我是怪叔叔,我手上有剪刀喔!!!



這張團隊照比較好看~


雖然是失敗了,不過沒關係


因為:「榮譽成就是別人給的,而過程是自己的」(忘了這是誰說的話),與大家共免之


其實在比賽的過程中,我們可愛的隊員是有接受採訪的


這是民視的新聞,可惜最後大家在歡呼的時候,我被擋住了


好啦,這篇就留給我留念了


我開始覺得我的blog愈來愈散慢了,歹勢歹勢~


2010年10月19日 星期二

新光保全機器人

我現在的身份是研發替代役,而且已經在公司上班了


所以今天和公司請了一天的假(呵~ 我們公司還不錯,新人已經有假可以放了,贊啦)


一早坐了捷運到市政府,走了10分鐘,8點進入比賽會場



呵呵,拿了我的參賽証,怎麼覺得我現在愈來愈可愛了


我的殺氣怎麼不見了Orz


話說,looka見到我的第一面說:「你變胖了」 哈哈,那他可能沒看到我當兵前那"胖"樣子



這是我們的團隊,辛苦了半年多,雖然這次在最後一場比賽失誤了,但是我相信大家還是有很多的收獲。


我相信,經過這次的比賽,大家又成長了



花絮~


 


這次的比賽主持人,滿漂亮的,雖然我不知道她是誰,歹勢歹勢



比賽前,所有機器人排排站好


這次的比賽不限制學校,所以遇到台、清、交、成,一點也不意外~


和名校競爭也是一種爽度!



竟然還有人放「乖乖」?是希望機器人可以"乖乖"聽話嗎?


不過他們好像第二場比賽也滿慘的



第二場比賽是由我們的"厲書"出手,比賽前看他認真在調整車子



比賽開始就交由他比了


很可惜,他太緊張了,忘了很多程序,噴了~


所以比賽,運氣也很重要~


沒關係~ 我們的努力,別人有看到



在比賽的過程中,發現,原來田中理事也有來,真巧


偷偷和老大合個照~  奇怪,後面怎麼多了好多人~


哈~ 他就是魯卡,壯的呢~



最後,實驗室大合照,大家辛苦了~


好嚕~ 這是我學生時代的最後一場比賽,雖然結果不是很圓滿,但我已經心滿意足了。


至少,第一關,我們是「第一名」,哈~哈~哈


感謝這場比賽,讓我學到不少的專業技能,還有團隊合作,最重要的是:「 我有一群優秀的夥伴~」


大家辛苦了給自己一個掌聲吧!!!


ps:因為第一場比賽忘了拍照,所以~只能說抱歉了


2010年9月4日 星期六

2010新光保全智慧型機器人比賽-入圍決賽名單

今天是去成功嶺後的第一次休假


天啊,在裡面一點都不想多留,還好我9/16就退訓了


不然天天唱軍歌、跑3千和數日子,應該會瘋掉吧!



回來後看到我們也入圍了這次新光保全機器人的名單


既然主辦單位公開各隊的上傳影片,那之前的文章就公開了,沒上鎖了


有興趣的人,可以上官方網址查尋相關資料


以下是轉貼至youtube的影片:



希望決賽的時候,機器人不要「落氣」啊~



2010年8月15日 星期日

新光保全機器人-上傳影片

這是學弟做的影片,感覺還滿贊的



 


原本錄製11分鐘,但後來才發現只能上傳3分鐘,後來才修改為3分鐘的版本



他是用premiere軟體製作的


就等大會的消息了


2010年7月18日 星期日

做爽度的機構

這星期其實我去花蓮玩,回來後,學弟搞一個很屌的機構出來


話說,這真的是在做爽度的


還把隊名刻在上面= =


聽說,還要做個LED在下面打光……


贏了!!!



這東西是他自己劃solidworks,自己拿CNC做的,我真的不知道該說什麼


這個爽度100分!!!


     


裝上sensor的樣子,功能滿分



整個就是量身訂做,和這種人做事,不管結果如何,就是爽


雖然這個比賽的東西還沒做完,但慢慢已經到了尾聲的時候了,該好好整合一下了!


2010年7月3日 星期六

轉接板升級

終於新光保全機器人的硬體與感測器都已經定案了@@


花了點時間,重新設計了一塊轉接板


降低了一點線路,不然整台車的配線就只有一個「亂」字可言


 


這是原本的配線



 


 


新板的轉接板比起舊的轉接板大了一點,原因是把感測器也放在上面了


背面多了幾顆IC


重新配線的結果


有比較整齊一點了


原來配線是一件超辛苦的事,錯怪學弟了,難怪他每配一次都和我抱怨一次@@


好累


我剩大概一個月的時間可以製作了,希望接下來不要出現太多問題才是


2010年5月25日 星期二

新光保全機器人-馬達控制

把機構搞定了,接下來就是重點了


首先就是馬達控制,複製電腦鼠的經驗


果然還不錯


這次選的馬達扭力超強,所以,我參數亂調,好像結果都一樣


很好控


 


但有趣的地方又來了,不知道怎麼搞的,老是在1500ms 附近,右輪會產生一個很劇烈的振盪


又debug了一陣子


後來才發現,我用的encoder 接腳,剛好共接在控制板上的SPI介面的EEPROM上


可能這時候,EEPROM在送資料,QEI的資料就沒辦法送了,所以就不太正常



把EEPROM焊下來就正常了


控得很漂亮,不管加速或是減速都很NICE


當初選扭力大一點的決定是對的


和學弟討論的結果,速度和加速度就選用這組吧!


下一步,轉彎與運動控制


2010年5月24日 星期一

新光保全機器人-硬體

這次參加了新光保全機器人,剛好遇到我在玩STM32,所以就試著換換新口味吧。


這次是team work,所以很多都不是我做的,感謝在背後製作的學弟


 


和學弟討論了很久,當機器人發生問題時,一定要用硬體保護,因為開發板只有一塊,目前無力製作orz


呵呵,其實是懶得layout


這是主控板的開關,開關上都會附上保險絲。



這是整體外觀,因為比賽主題的關係,共有三層設計,基於比賽源由,不在此說明。



左邊是光藕合器,右邊是馬達驅動電路,本來是想這樣打發掉了,但學弟說配線很麻煩


orz~


只好重新設計了



為了學弟的要求,所以星期六趕工驅動板


很久沒有layout了,結果做了傻事


check 線路時,按到「x」,結果schematic沒存到檔,還好PCB的電路還在


焊接的時候,忘了這是手洗的,結果上層沒有焊,debug了一陣子,真的是老了


不過運氣不錯的是,功能正常


不然要改就很有趣了




因為主控制是開發板,所以要跳線


為了麻煩,所以重新設計一塊比較容易跳線的板子


星期日趕工


這板子很容易,超瞎,單面板就搞定了,比較適合我,簡單!


配線一團亂,和我想像的不一樣


美夢破滅


為了怕線亂跑,哈,這是???


沒錯!!!


因為線還沒整好,這個夾子方便多了!


嗯,回家時,測試正常


明天可以寫程式了~