印象中,昨天有人幫我拍了一張很有趣的照片
嘿嘿嘿~ 我是怪叔叔,我手上有剪刀喔!!!
這張團隊照比較好看~
雖然是失敗了,不過沒關係
因為:「榮譽成就是別人給的,而過程是自己的」(忘了這是誰說的話),與大家共免之
其實在比賽的過程中,我們可愛的隊員是有接受採訪的
這是民視的新聞,可惜最後大家在歡呼的時候,我被擋住了
好啦,這篇就留給我留念了
我開始覺得我的blog愈來愈散慢了,歹勢歹勢~
印象中,昨天有人幫我拍了一張很有趣的照片
嘿嘿嘿~ 我是怪叔叔,我手上有剪刀喔!!!
這張團隊照比較好看~
雖然是失敗了,不過沒關係
因為:「榮譽成就是別人給的,而過程是自己的」(忘了這是誰說的話),與大家共免之
其實在比賽的過程中,我們可愛的隊員是有接受採訪的
這是民視的新聞,可惜最後大家在歡呼的時候,我被擋住了
好啦,這篇就留給我留念了
我開始覺得我的blog愈來愈散慢了,歹勢歹勢~
我現在的身份是研發替代役,而且已經在公司上班了
所以今天和公司請了一天的假(呵~ 我們公司還不錯,新人已經有假可以放了,贊啦)
一早坐了捷運到市政府,走了10分鐘,8點進入比賽會場
呵呵,拿了我的參賽証,怎麼覺得我現在愈來愈可愛了
我的殺氣怎麼不見了Orz
話說,looka見到我的第一面說:「你變胖了」 哈哈,那他可能沒看到我當兵前那"胖"樣子
這是我們的團隊,辛苦了半年多,雖然這次在最後一場比賽失誤了,但是我相信大家還是有很多的收獲。
我相信,經過這次的比賽,大家又成長了
花絮~
這次的比賽主持人,滿漂亮的,雖然我不知道她是誰,歹勢歹勢
比賽前,所有機器人排排站好
這次的比賽不限制學校,所以遇到台、清、交、成,一點也不意外~
和名校競爭也是一種爽度!
竟然還有人放「乖乖」?是希望機器人可以"乖乖"聽話嗎?
不過他們好像第二場比賽也滿慘的
第二場比賽是由我們的"厲書"出手,比賽前看他認真在調整車子
比賽開始就交由他比了
很可惜,他太緊張了,忘了很多程序,噴了~
所以比賽,運氣也很重要~
沒關係~ 我們的努力,別人有看到
在比賽的過程中,發現,原來田中理事也有來,真巧
偷偷和老大合個照~ 奇怪,後面怎麼多了好多人~
哈~ 他就是魯卡,壯的呢~
最後,實驗室大合照,大家辛苦了~
好嚕~ 這是我學生時代的最後一場比賽,雖然結果不是很圓滿,但我已經心滿意足了。
至少,第一關,我們是「第一名」,哈~哈~哈
感謝這場比賽,讓我學到不少的專業技能,還有團隊合作,最重要的是:「 我有一群優秀的夥伴~」
大家辛苦了給自己一個掌聲吧
!!!
ps:因為第一場比賽忘了拍照,所以~只能說抱歉了
這星期其實我去花蓮玩,回來後,學弟搞一個很屌的機構出來
話說,這真的是在做爽度的
還把隊名刻在上面= =
聽說,還要做個LED在下面打光……
贏了!!!
這東西是他自己劃solidworks,自己拿CNC做的,我真的不知道該說什麼
這個爽度100分!!!
裝上sensor的樣子,功能滿分
整個就是量身訂做,和這種人做事,不管結果如何,就是爽
雖然這個比賽的東西還沒做完,但慢慢已經到了尾聲的時候了,該好好整合一下了!
把機構搞定了,接下來就是重點了
首先就是馬達控制,複製電腦鼠的經驗
果然還不錯
這次選的馬達扭力超強,所以,我參數亂調,好像結果都一樣
很好控
但有趣的地方又來了,不知道怎麼搞的,老是在1500ms 附近,右輪會產生一個很劇烈的振盪
又debug了一陣子
後來才發現,我用的encoder 接腳,剛好共接在控制板上的SPI介面的EEPROM上
可能這時候,EEPROM在送資料,QEI的資料就沒辦法送了,所以就不太正常
把EEPROM焊下來就正常了
控得很漂亮,不管加速或是減速都很NICE
當初選扭力大一點的決定是對的
和學弟討論的結果,速度和加速度就選用這組吧!
下一步,轉彎與運動控制
這次參加了新光保全機器人,剛好遇到我在玩STM32,所以就試著換換新口味吧。
這次是team work,所以很多都不是我做的,感謝在背後製作的學弟
和學弟討論了很久,當機器人發生問題時,一定要用硬體保護,因為開發板只有一塊,目前無力製作orz
呵呵,其實是懶得layout
這是主控板的開關,開關上都會附上保險絲。
這是整體外觀,因為比賽主題的關係,共有三層設計,基於比賽源由,不在此說明。
左邊是光藕合器,右邊是馬達驅動電路,本來是想這樣打發掉了,但學弟說配線很麻煩
orz~
只好重新設計了
為了學弟的要求,所以星期六趕工驅動板
很久沒有layout了,結果做了傻事
check 線路時,按到「x」,結果schematic沒存到檔,還好PCB的電路還在
焊接的時候,忘了這是手洗的,結果上層沒有焊,debug了一陣子,真的是老了
不過運氣不錯的是,功能正常
不然要改就很有趣了
因為主控制是開發板,所以要跳線
為了麻煩,所以重新設計一塊比較容易跳線的板子
星期日趕工
這板子很容易,超瞎,單面板就搞定了,比較適合我,簡單!
配線一團亂,和我想像的不一樣
美夢破滅
為了怕線亂跑,哈,這是???
沒錯!!!
因為線還沒整好,這個夾子方便多了!
嗯,回家時,測試正常
明天可以寫程式了~